日期:2018-4-26(原创文章,禁止转载)
7月1日,长岭炼化新一批沥青产品应用改造升级后的装车工艺顺利出厂。经检测,艺的装车能耗、产品质量、运行工况及平稳率等各项指标全部达到设计和验收要求。
之前,每次沥青产品出治疗癫痫病大概需要多少费用厂时,长岭炼化操作人员先要点炉对出厂工艺升温至100多度,再将装车机泵进行加热,全部达条件后再装车。较为繁琐的操作过程,不但加长整个作业时间,而且造成装车能耗偏高,装车管线容易残留产品。
在参加由科技部主办的《创新工程师和创新培训师》培训后,长岭炼化沥青厂技术员赵非洲利用TRIZ(发明问题解决问题)理论,组织对该装车系统进行能量场代替原先导热油的加热系统,并将装车管线安装电伴热和水反洗装置。
经连续半年的试运行,改造小时,而新工艺只需要30分钟即可全部完成,提高了工作效率,降低了员工劳动强度。
据综合计算,长岭炼化沥青厂癫痫病人的护理利用新出厂工艺的装车成本为4元/吨,工艺改造前则需要28.75元/治疗癫痫哪家医院吨,而整个项目改造实癫痫的早期症状有哪些施资金仅为500元,用较低成本改造破解了沥青出厂成本偏高、操作流程复杂等多个难题。
同时,升级改造后的装车工艺更有利于产品质量的保障。原工艺残留在管线内的沥青残留,很可能与下一次出厂的新合格产品混合出厂,当装车检验不合格时,将导致部分产品再加工。新工艺用水反冲洗和风吹扫之后,残留在管线内的沥青将全部回收到储罐,确保产品每次合格安全出厂。